纺织知识|高效多功能精练剂YR-925的应用实践

   更新日期:2017-03-23     来源:建材之家    作者:布艺之家    浏览:36    评论:0    
核心提示:印染厂前处理的 主要目的,为了除去织物的天然杂质及织造中的浆料、助剂和沾污物,获得印染加工后道工序要求的毛效高、白度好、润湿性好和强力损伤少的半制品,为印染成品 质量创造良好基础。要使染色布、印花布达到优良品质,除重点加强纺部、织部前道的质量治理工作之外,还需在印染加工上如:烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光等 工艺及选用染化料助剂等方面探索解决.比如说,凡兰纱卡是我厂的传统产品,由于今年纺织厂用南疆棉

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布艺之家讯:印染厂前处理的 主要目的,为了除去织物的天然杂质及织造中的浆料、助剂和沾污物,获得印染加工后道工序要求的毛效高、白度好、润湿性好和强力损伤少的半制品,为印染成品 质量创造良好基础。要使染色布、印花布达到优良品质,除重点加强纺部、织部前道的质量治理工作之外,还需在印染加工上如:烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光等 工艺及选用染化料助剂等方面探索解决.比如说,凡兰纱卡是我厂的传统产品,由于今年纺织厂用南疆棉织造后棉结及棉籽壳较多,在印染厂按照常规工艺生产,一 度出现大量“布面白星”即:染料在布面棉结处扩散不开,渗透欠佳,造成局部白点,而又连续散布在整个布面上,造成外观质量较差。在这种问题存在下,如何充 分去杂,减少棉结白星,提高半制品毛效,就摆在了我们面前,成为技术研究的又一课题. 一 印染前处理平幅短流程练漂工艺现状 我厂平幅设备主机是:平履汽蒸水洗联合机包括LMHo42-160退浆机和LMHo66-160氧漂机及平幅轧卷式汽蒸机LMHO63-160亚漂机。这 些设备适宜于一般纯棉织物的练漂要求.由于练漂工艺流水线耗水、耗电、耗汽非常大,基本上占印染加工总能耗的17帕一35.5肠左右,所以合理合并前处理 某些工序而达到高效低能耗的前处理工艺应运而生。由于提高了半制品加工质量,节约了水、电、汽,平幅短流程工艺已是各厂家推广应用的迫切任务.纯棉织物前 处理工艺有以下三类:

工艺:

1、退浆--煮练--漂白(三步法)

2、退浆--煮漂合--(二步法)

3、退煮合一---氧漂(二步法)

而工艺2需要采用履带联合机,应用汽蒸的方法,可获得良好的效果。工艺3需要采用履带式或轧卷式汽蒸箱,均可取得较好效果.而且前LMH042一160退 浆机使用多年,加上本身属铸铁壳体,保温性能很差,汽蒸温度达不到工艺要求,同样工艺处方、工艺条件下,加工质量明显比不锈钢LMHO“-160氧漂机这 台设备差,由于LMHO63-160在LMH063-160上做氧漂,做一般织物效果较好,节能降耗经济效益也很明显.但是,由于印染助剂的原因,从最早 使用的捂桐化工厂生产的LAS净洗剂,浙江渗透剂JFC,进门土耳其红油,到目前常规使用的非离子型渗透剂KS和FB一13,都离不开磷酸三钠和水玻璃这 二种化工原料来配套使用.由此带来的结果是:毛效、白度都符合标准,只是布面手感不良发涩,并且在生产过程中产生“硅垢”,使橡胶轧辊磨损较严重,而且起 络也比较严重.那么,选择合适的精练剂及助剂,就是我们的任务.提高产品质量,减少纤维降解,缩短工艺流程和加工时间,达到高效快速、简化工艺过程,实现 几道工序一步完成,节能降耗.而精练剂YR一925就是为了这些要求而对比应用在我们的生产实践中的。 一. 退煮合一的助荆作用和目的

退煮合一将常规退浆、煮练二步加工工序合并为一步,决不是退煮工序简单的合并,而是在高效精练助剂的作用下,能使烧碱完成它的任务.烧碱作用是去除织造前 施加在经纱上的淀粉浆料,膨化棉籽壳去除棉结,皂化天然棉纤维中脂肪酸和果胶物质,使纤维有良好的润湿性能,有利于染色和印花加工.选用的助剂必须具备耐 烧碱、耐氧化,而且应能帮助烧碱更进一步膨化.溶胀、渗透纤维,有良好的乳化、助溶、净洗、扩散、润湿等性能.下面我们就将常规退煮合一与YR一925精 练剂的退煮合一工艺处方进行比较。

1、工艺流程:

一浸一轧----汽蒸--热洗、冷洗---烘干

2、退煮一步试验处方

小样处方(一) 小样处方(二)

烧碱:45克/升 烧碱:45克/升

亚硫酸钠:8克/升 亚硫酸钠:8克/升

FB-13精练剂: YR-925精练剂:

16g/L 5g/L

礴酸三钠:2克/升

硅酸钠:2克/升

3、工艺条件:

①一浸一轧:轧余率90-95%

②汽蒸:温度100-102℃,o.5kgf/cm2

汽压,时间50分钟

③热洗:皂粉3克/升,沸煮2分钟,

然后用90℃以下的热水洗净 4、结果比较:

退煮一步检测指标为毛细管效应,简称毛效,要求色布达到8公分/30分钟.使用FB一13精练剂毛效可达10公分/30分钟,使用精练剂YR一925毛效 可达9.5公分/30分钟,均达标.从去杂效果来看,YR一925精练剂比较干净。棉结去除效果也较好。从助剂消耗来分析,使用YR-925精练剂用量比 FB-13用量省得多。而且不需要加入磷酸三钠软水剂和水玻璐(硅酸钠),因此解决了橡胶轧辊因硅垢而严重损害的问题.

5、实际上车生产处方(配料)

新:烧碱210-2309/l

弓亚硫酸钠17-20kg

精练剂YR-925 35kg/500立升

老:烧碱210-230g/l,

亚硫酸钠17-20kg

精练剂FB-13-4Okg

软水剂磷酸三钠5kg

水玻璃(硅酸钠)5kg/500立升

6、生产配料成本比较

每500立升可节省5公斤水玻瑞和5公斤磷酸三钠,节省5公斤精练剂.价值:39 .25元.每万米可节省助剂27.3元左右.仅此一项,每年就可节省费用3.27万元左右(按年产量120。万米计算).而且工人的劳动强度也大幅度降 低,由原来的六种原料缩减为现在的三种原料.

7、大车下机半制品质量

毛效平均10.5公分/30分钟,完全符合半制品质量要求。 二. 对于精练剂YR-925的结论与分析

YR-925精练剂是最近两年发展起来的新型助剂.该产品的组合打破了传统的阴非离子表面活性剂简单复配模式,采用国外先进技术进行改性接枝处理,经测 试:耐硬水稳定性很好,能以任何比例与水混合,无分层及沉淀现象.浊点大于95℃,可以在热状态下,充分发挥精练剂的乳化作用,而且pH值中性,沉降平均 时间23\".在准确测试出其性能的前提下,我们大胆上车进行了中样生产,效果很好.因此我们对凡兰纱卡进一步减少白星就有了充分的信心。三. 降低布面白星的几点具体作法:

除了在练漂上应用新型精练剂外,还针对纯棉纱卡坯布组织规格的特点,经密高于纬密,经纱浮于纬纱之上,易显现出白星的特点,进行重丝光.由于浓烧碱的作 用,使少量小棉结进一步脱落;在烧毛工序中加强刷毛等,这样大大降低了布面白星的发生率,布面质量有了明显的提高.当然,还有待于进一步努力.

以上谈的是YR-925精练剂在生产中的应用与效果分析,最主要的是它能进一步降低前处理成本,提高去杂效果,对布面质量和内在质量的提高都大有裨益.当然,如何进一步优化工艺技术,还有待于进一步努力.有不妥之处欢迎批评指正。

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